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机器人系统维修

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【48812】变频器修理实例详解(强烈建议保藏)-民熔

时间: 2024-04-20 04:36:01 |   作者: 立博

  关于变频器这种调速(本质为调理频率)、调压工控设备,信任广阔电工同行都不会感到生疏。关于该设备功能之优缺点以及一些基础知识,自己早前已有文章略做概括共享。此次自己为我们带来一例新近所处理的变频器毛病事例,期望能对我们日后的修理作业带来少许学习含义。

  话说几天曾经,本地一单位将一台某国产品牌22KW变频器送至自己修理店,据其描绘该机毛病现象表现为——接通三相380V电源后,变频器无任何指示和反响,但电源开关之断路器无跳闸动作。依据毛病现象并结合修理经历,自己开始断定该机毛病原因60%的可能性为储能电容缓充电路问题;35%的毛病原因可能为变频器开关电源部分问题;而剩下5%的毛病概率则有可能发生在变频器主板傍边。

  为了快速高效地辨明毛病原因,自己选用最为直接和有用的办法——将原光电耦合器焊下(当然光耦相关之电阻等元件已检测无误),运用一只同类型新元件替代。查看无误后,自己将变频器拼装康复原样。再次通入三相电源,在延时10S后,旁路继电器正常动作吸合,然后完结储能电容缓充进程。随后按下变频器面板“RUN”键,变频器频率上升显现正常。通过后续一番必要的检测后,此因一只光电耦合器功能劣化而呈现毛病的变频器,得以修正。

  嗒”声!这种状况既提醒了缓充电阻损坏原因,又将毛病原因的锋芒指向继电器或其驱动电路;乃至是变频器主控板(过后剖析反绘线路得知,Baidu Nhomakorabea机为MCU经程序固定延时后,宣布旁路信号)。

  再次拆机并放电后,自己依照先易后难的修理办法,先对继电器及其驱动电路进行细心的检测。经测验(独自供电方法)该机旁路继电器吸合、开释动作和触点闭合状况均正常;其相关驱动电路之三极管、电阻等元件,经万用表测验未见异常。有鉴于此,自己只好依据电路操控走向(见反绘线路简图)向上级电路查看。在独自给主控板供入相应作业电压,并采纳必要的“诈骗”手法后(使MCU在脱机状态下以为IGBT、温度等功能及参数均正常,以便完结必要的动作输出),在等候10S后,MCU操控缓充进程之30※管脚宣布低电位信号送至阻隔驱动耦合器(PC817)。至此可知,该毛病变频器的缓充电路之软件方面的问题也属正常,那么不正常的毛病嫌疑目标则不言自明落到了——光电耦合器的身上!

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  送走客户,自己遂拆机检修。开机后该机毛病可谓一望而知:直流回路傍边的缓充电阻已被焚毁!因为电阻外表所标示参数现已没办法辩识,自己只好依据经历运用20W 47Ω被釉绕线式电阻替代之。在检测完IGBT功率模块、三相整流电路(尽管客户描绘无恙,但预防性的检测则是有必要的)等首要功率器材后,自己装机通入三相电。成果该机的面板电源指示灯、四位七段LED数码管显现正常,由此可见该机整流部分、开关电源部分可开始判断为正常。但在一段时间的等候后,自己未听到缓充旁路继电器(塑封 NT90RNAE 24CB型)宣布吸合的“啪



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